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解決減壓閥減壓功能問題

  • 發(fā)布日期:2014-06-03      瀏覽次數(shù):3675
    •                        解決減壓閥減壓功能問題

      2014年蒸汽0.3Mpa壓力減壓閥功能調(diào)試時(shí),系統(tǒng)動(dòng)態(tài)時(shí)減壓工況正常,靜壓時(shí),即把0.3Mpa壓力蒸汽分配器、閥組閥關(guān)閉了。(圖1)減壓閥的工況異常變動(dòng),減壓閥組安全閥即刻0.4Mpa起跳釋放壓力,按一般的常規(guī)的檢修方法,為防止管道中雜志進(jìn)入減壓閥的內(nèi)部,卡住活動(dòng)閥芯。我析解了閥組,清楚了閥內(nèi)的雜質(zhì),經(jīng)檢修確認(rèn)減壓閥的各零部件完好后再裝復(fù),重新實(shí)驗(yàn)異常情況依然如故。這個(gè)意外的難題若不及時(shí)圓滿地解決,必將直接影響到該船的系泊功能調(diào)試及試航交船,本人作為該船的調(diào)試組成員,立即著手對(duì)這個(gè)賴手的問題進(jìn)行深入的分析研究。

      3.2原因分析

      本系統(tǒng)配置的蒸汽減壓閥如圖1,主要組成部分為調(diào)壓彈簧、平衡閥、調(diào)節(jié)閥組成。推動(dòng)膜片將活塞1在閥圖中下移,打開平衡閥,使調(diào)節(jié)閥主蒸汽進(jìn)D內(nèi)的近道,活塞已在閥圖中下移,打開調(diào)節(jié)主閥,使蒸汽減壓到達(dá)閥的出口處,如閥的出口D蒸汽壓力大于0.3Mpa,通過閥出口內(nèi)的反饋蒸汽信號(hào)使平衡閥活塞1上移關(guān)閉手段能活塞2上移,關(guān)閉調(diào)壓主閥??梢?,調(diào)壓閥出口端的壓力升高與兩個(gè)活塞的運(yùn)動(dòng)有關(guān),經(jīng)分析,活塞1行程距離極小,只有2-3mm左右,活塞2的行程很大,如果活塞已在主閥打開時(shí)運(yùn)動(dòng)被卡住,那么調(diào)壓閥出口端的壓力必須升高,實(shí)際實(shí)驗(yàn)證明,于調(diào)壓閥的閥組分配器的閥關(guān)閉,使系統(tǒng)處在靜壓狀態(tài),即要高達(dá)120攝氏度以上的蒸汽溫度加熱,使得所配置的活塞2的活塞密封環(huán)的線膨脹系數(shù)過大,造成活塞2卡住。

      3.3解決辦法

      將活塞口的活塞環(huán)取下,在活塞環(huán)的接縫處各磨去1mm,如圖。

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