鋼鐵冶煉蒸汽系統(tǒng)先導活塞式減壓閥優(yōu)化改造方案 蒸汽在工業(yè)生產中有著重要的作用。以鋼鐵企業(yè)為例,蒸汽是企業(yè)生產所使用的主要能源介質之一,同時也是生產的副產品,其主要作用是供熱及提供動力。蒸汽系統(tǒng)一般由發(fā)生裝置(如鍋爐等)、蒸汽輸送系統(tǒng)(包括管網及閥門)、蒸汽使用系統(tǒng)(包括換熱器及汽輪機等)組成。閥門作為蒸汽系統(tǒng)中調控裝置,在整個蒸汽系統(tǒng)中有非常重要的作用。
蒸汽系統(tǒng)節(jié)能潛力巨大,節(jié)能的途徑也很多,本文主要從先導式減壓閥應用的角度談起。余熱、余能發(fā)電是鋼鐵企業(yè)實現循環(huán)經濟的必由之路,也是鋼鐵企業(yè)降耗增效和開展節(jié)能減排的有效措施。利用無線通訊終端和自動化技術,實現鋼廠低壓蒸汽的全工況自動調節(jié)發(fā)電技術,將無線通訊技術融入工廠的DCS系統(tǒng)中, 在蒸汽系統(tǒng)中,先導式減壓閥是采用控制閥體內的啟閉件的開度來調節(jié)介質的流量,將介質的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調節(jié)啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內,在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設定的范圍內,保護其后的生活生產器具的一種裝置。 鋼鐵冶煉蒸汽系統(tǒng)先導活塞式減壓閥優(yōu)化改造方案 本文通過某鋼鐵企業(yè)厚板廠蒸汽系統(tǒng)先導式減壓閥并聯閥站的具體應用案例,從節(jié)能和設備安全的角度出發(fā),進行了系統(tǒng)設計。實際效果表明,達到了預期的目的。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節(jié)彈簧等零件組成。通過調節(jié)調節(jié)彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實現減壓穩(wěn)壓功能。 此類減壓閥在普通減壓閥基礎上做了以下改進,加大了活塞面積,改變了節(jié)流結構,改變了密封形式,改進了導閥結構和調節(jié)彈簧形式,從而從以下幾方面提高了產品的性能。
1、提高了對出口壓力變化的傳感效能,提高了靈敏度,大大降低了因上游壓力變化,流量變化等因素引起的壓力偏差。 2、改善了流線分布,降低了噪聲。 3、改進了密封面結構,延長了密封面壽命。
鋼鐵冶煉蒸汽系統(tǒng)先導活塞式減壓閥優(yōu)化改造方案的工作原理 先導式減壓閥結構示意圖見圖1,通過閥門下游管線的反饋管反饋壓力的變化情況,反饋管的壓力變化直接作用于先導閥的膜片下。鋼鐵冶金行業(yè)具有大規(guī)模,長流程,高能耗的生產特點.現階段節(jié)約資源和環(huán)境保護成為我國的基本國策.在大型聯合鋼鐵企業(yè)里,蒸汽系統(tǒng)是具有大慣性,大時滯,非線性,變參數,多變量耦合等特點的復雜對象,在如此復雜運行狀況下,管理人員還是基本采用粗放調度管理方式,依靠多年來的生產運行所積累下的經驗指揮系統(tǒng)運行,從而難以避免發(fā)生放空,降質使用等情況,造成浪費.因而需要對鋼鐵企業(yè)蒸汽管網進行優(yōu)化研究,提高管網運行效率,保障管網運行安全.本論文首先對鋼鐵企業(yè)蒸汽管網進行了充分的分析和調研,基于工程熱力學,傳熱學,流體力學等理論,對蒸汽管網進行水力熱力方程計算,并對管網參數進行辨識,提高耦合計算方程精度,考慮方程求解收斂速度以及滿足工程實際需要,將方程平均計算精度控制在3%左右. 以某鋼鐵企業(yè)厚板廠蒸汽系統(tǒng)為例:蒸汽用戶主要有浴室、磨輥間、檢化驗室等,蒸汽由公輔總管DN150供給,減壓前蒸汽壓力為1.0-1.6MPa,減壓后蒸汽壓力為0.37-0.45MPa,蒸汽用量變化為1t/h-39t/h。原有活塞式減壓閥在蒸汽用量較小得時間段內(非洗浴期間),開度過小,氣蝕嚴重,損壞頻繁。同時由于活塞式減壓閥密封性不好,當蒸汽用戶不再使用時,無法實現靜態(tài)減壓,導致閥后壓力持續(xù)上升,安全閥頻繁放散,造成能源浪費,據粗略估算,年蒸汽放散約9000t。
為解決這一問題,經設計選型采用華申·馬克丹尼公司的先導式減壓閥并聯閥站代替原有的活塞式減壓閥。改造后蒸汽系統(tǒng)壓力,流量穩(wěn)定,消除了蒸汽的放散,保證蒸汽的正常供給及使用。根據蒸汽使用過程中負荷變化大的情況,分兩路進行減壓。先導式減壓閥并聯閥站由主減壓閥、輔減壓閥、安全閥、疏水閥、過濾器、截止閥、壓力表及管道組成。 當減壓閥后壓力低于主減壓閥設定值時0.37MPa時,主、輔減壓閥同時工作;當減壓閥后壓力低于輔減壓閥設定值0.45MPa而高于主減壓閥設定值時0.37MPa,僅輔減壓閥進行工作;當減壓閥后壓力高于輔減壓閥設定值0.45MPa,主、輔減壓閥都不工作,維持閥后壓力在輔減壓閥設定值。 實際生產中,當非洗浴期間,蒸汽用量小,通過輔減壓閥進行減壓供汽。當洗浴期間,蒸汽用量增大,輔減壓閥供汽量不足,壓力降至主減壓閥設定值以下時,主、輔減壓閥同時工作進行供汽。 由于先導式減壓閥調節(jié)精度高,可達到0.01MPa,使得主、輔減壓閥并聯工作成為可能。同時在不同蒸汽用量時采用不同減壓閥進行減壓的工作方式,穩(wěn)定了減壓后蒸汽的流量與壓力,避免了原有狀態(tài)下,活塞式減壓閥開度過小而造成的汽蝕及損壞。 對于此節(jié)能改造項目,原有活塞式減壓閥使用過程中,因不能適應用氣負荷的變化,一年內3次更新減壓閥,2次在線修理均無效果,安全閥頻繁動作,造成能源浪費,環(huán)境噪音大大超標。
鋼鐵冶煉蒸汽系統(tǒng)先導活塞式減壓閥優(yōu)化改造方案主要技術參數和性能指標 公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 殼體試驗壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 出口壓力范圍(Mpa) | 0.04-0.6 | 0.04-1.0 | 最小壓差(Mpa) | 0.05 | 0.07 |
*:殼體試驗不包括膜片、頂蓋 三、主要零件材料 零件名稱 | 零件材料 | 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB或者不銹鋼 | 閥座 閥瓣 | 2Cr13 | 缸套 活塞 | 鋁鐵青銅 | 膜片 | PH15-7Mo | 活塞環(huán) | 對位聚苯 | 導閥座 導閥瓣 | 2Cr13 | 主閥彈簧 | 50CrVA | 導調主彈簧 | 50CrVA | 調節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
四、先導活塞式減壓閥流量系數(Cv) DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 |
實施改造后至今已1年有余,先導式減壓閥并聯閥站使用狀態(tài)良好,供氣壓力穩(wěn)定,無放散現象發(fā)生。年節(jié)約蒸汽折合標煤950t,。實踐表明,該節(jié)能措施有效。某鋼鐵公司在設計之初由于其各生產廠部布置的分散,導致在蒸汽的生產和利用中,地域布置相對分散,形成了遠距離、空間交錯的低壓蒸汽管網。為了解決鋼鐵公司低壓蒸汽管網中控制遲緩、容易造成蒸汽放散的缺點,對OG蒸汽回收進行無線改造。 順時針轉動調節(jié)螺釘,壓縮調節(jié)彈簧,彈簧彈性變形后,推動膜片先下動作,同時導閥芯向下動作,導閥芯開啟,(介質通過主閥體內導流孔,到達導閥芯位置等候多時了)。介質通過導閥芯,導閥座密封面后,經過導閥內導流孔到達主閥活塞上方。推動活塞向下動作,帶動主閥芯開啟,介質從主閥芯和主閥座間流過,到達閥門出口處,閥后壓力開始上升。 應用實踐證明,先導式減壓閥并聯閥站在蒸汽負荷波動較大的場合有很好的適應性。為蒸汽負荷波動較大場合下的蒸汽減壓設計提供了新的思路。設備運行穩(wěn)定,安全可靠,頗有推廣使用價值。繼續(xù)順時針轉動調節(jié)螺釘,閥后壓力持續(xù)上升。到達設定壓力值后,停止轉動調節(jié)螺釘,并鎖緊它。閥后壓力經過主閥體內反饋導流孔到達導閥膜片下方,作用在膜片下方的壓力和調節(jié)彈簧作用在膜片上方的力達到平衡。導閥芯保持一定開度,主閥芯也保持一定開度。進出口壓力維持在平衡狀態(tài)。 |